Сводные данные об аварийных отключениях ОАО «ИЭСК» за январь-декабрь 2010г. Место инцидента, наименование объекта 1 Дата и время аварийного отключения 2 Дата и время включения в работу 4 Причины инцидента 3 Мероприятия, предложенные комиссией по расследованию причин инцидента 5 январь Баяндаевский РЭС 13.01.2010 ПС 110/35/10 15 ч. 28 м. «Баяндай» ВЭС Усть-Удинский РЭС ПС 110/35/10 «Новая Уда» ВЭС ПС Южная, ПС Кузьмиха ЮЭС При усилении ветра действием ТО произошло отключение ВЛ35 кВ «В.Булай- 16.01.2010 16 ч. 02 м. При возникновении сквозной круговой трещины нижнего изолятора в районе армировочного шва нижнего флянца изолятора фазы «В» «ШСВ-110» под воздействием внутреннего рабочего давления выключателя (Р=7Мпа) произошел выброс масла, вследствии ухода масла из выключателя произошло однофазное КЗ на землю, которое перешло в трехфазное КЗ (перекрытие по продуктам горения дуги, в районе нижних токовых выводов ф. «А», «В», «С» ШСВ-110 Неудовлетворительное качество заводской инструкции по эксплуатации терминала защит Р-139 13.01.2010 15 ч. 37 м. 16.01.2010 16 ч. 21 м. 04.01.10 г. Отключение от МТЗ с неуспешным АПВ ВЛ-35 17 ч. 49 мин. Южная-Кузьмиха из-за возросших нагрузок в сети 35 кВ (см. акт расследования). 05.01.10 г. 07 ч. 49 мин. Провод фазы «В» (верхний) вытянулся в пролёт 9697 от анкерной опоры №96 по причине разрушения и выдавливания прокладки из натяжного клинового зажима типа НК-1-1. При ветре происходило раскачивание провода фазы «В» и перекрытие на 06.01.2010 20.47 06.01.2010 18.18 Направить письмо-претензию поставщику электрооборудования, по результатам ответа рассмотреть вопрос о целе сообразности закупки изоляторов данного типа ВМТ-10 Произвести корректировку логики алгоритма работы АПВ В-110 «Оса-Б» 1.Выполнить максимально возможный К возврата на реле РТ40 МТЗ-35 В-35 Кузьмиха. 2.Выполнить замену соленоида включения В-35 Кузьмиха. 3.Провести реконструкцию ПС-35/10 кВ Изумрудная с переводом на 110 кВ с перераспределением нагрузки ПС Кузьмиха, Изумрудная, М. Падь на ПС-110/35/10 кВ Изумрудная 1.Провести верховой осмотр ВЛ-35 кВ «В.БулайР.Аларь» с составлением плана мероприятий по устранению выявленных нарушений.. 1 Р.Аларь» с неуспешным АПВ. ЦЭС ПС-500 кВ Новозиминская 31.01.10г. 10 час. 08 мин. ЗЭС Куйтунский РЭС, ПС-110/35/10 кВ "Куйтун" 14.02.10г. 16 час. 32 мин. ЗЭС Тулунский РЭС, ПС-110/10 кВ Котик ЗЭС 19.02.10г. 12 час. 36 мин. провод другой фазы, что явилось причиной аварийных отключений ВЛ-35 кВ «В.БулайР.Аларь». 31.01.10г. в 9 часов 36 минут на ГЩУ ПС-500 кВ Н26.03.2010 Зиминская панель №95 «Автоматика ШОВ-220», сработала предупредитель-ная сигнализация «Снижение давления элегаза, 1 ступень» (0,89 МПа). В 10 часов 08 минут прину-дительно отключился ШОВ-220 при снижении давления элегаза до 2-ой ступени (0,86 МПа), температура окружающего воздухасостав-ляла -42°С. Давление элегаза ШОВ-220 на момент отключения составляла ф. «А» - 0,86 МПа, ф. «В» - 0,96 МПа, ф. «С» - 0,96 МПа, февраль В 16 час. 32 мин. вышел сигнал по телесигнализации 20.02.2010 с ПС-110/35/10 кВ Куйтун: отключены МВ-110 "Н.Зим. ТЭЦ", ЭВ -110 "Тулюшка", СВ-110, ОВ-110, МВ-110 Т-2, МВ-35 Т-2, включен СВ-35. При осмотре ПС-110/35/10 кВ Куйтун обнаружен ОПН-110 ТН110-2 фаза "С" в разрушенном состоянии. 12 час. 36 мин. на диспетчерский пункт ОДС ЗЭС по телесигнализации вышел сигнал "Авария", "Неисправность", "Неисправность цепей напряжения". В 12 час.38 мин. на ПС-500 кВ Тулун отключилась ВЛ-110 кВ "Тулун-Шеберта Б" ,с успешным АПВ , на ГЩУ в шкафу ПДЭ 28.02 сработала аварийнопредупредительная сигнализация "1ст З.З.". В 13 час.20 мин. бригадой Будаговского участка Тулунского РЭС произведен осмотр оборудование ПС-110/10 кВ "Котик". Осмотром обнаружено на КРУ-10 на вводе 10 кВ разрушен ОПН-10 фазы "А", 19.02.10г. 19 час. 36 мин. 1. Заменить дефектную фазу выключателя ШОВ-220 на ПС-500 кВ Новозиминская. 2. Направить письмо на завод изготовитель о предоставлении информации при каком минимальном давлении элегаза может произойти пробой между контактами выключателей типа GL 314 и GL 317. 1. Заменить ОПН-110 ТН-110-2 ф."С" ПС110/35/10 кВ "Куйтун". 2. Проводить тепловизионные обследования и измерения токов проводимости установленных ОПН-110 производства ЗАО «Завод энергозащитных устройств». 3. Произвести замену ОПН-110/73-10(2)ΙΙУХЛ1 изготовленных ЗАО «Завод энергозащитных устройств» г. Санкт-Петербург в количестве 60 шт., согласно гарантийных обязательств. 1. Произвести замену поврежденного ОПН-10 ф."А" и произвести испытания ОПН-10 ф."В" и "С". 2. Произвести замену поврежденных опорных изоляторов шинного моста и проходных изоляторов КРУ-10, при установке опорных изоляторов увеличить расстояние между токоведущими частями до 220 мм согласно п.4.2.56 ПУЭ. 2 Осинский РЭС ПС 110/35/10 «Оса» ВЭС ПС Правобережная ЮЭС На ПС «Иркутская» действием ДЗШ220 V С.Ш. произошло отключение МВ220 кВ №1 АТ-10, МВ-220 кВ МСВ3/5, МВ-220 кВ ШСВ-2-220, МВ220 кВ АТ-7, МВ220 кВ ВЛ-220 кВ №210, МВ-220 кВ ВЛ-220 кВ №214. ЦЭС 11.03.2010 13 ч. 32 мин 16.03.10 г. 01.03.2010 10.21 следы воздействия электрической дуги на опорной изоляция ИОС-35 фаз "А" и "В" шинного моста 10 кВ, на проходных изоляторах ИП-10/630 фаз "А", "В". март 1.В конденсаторе связи вследствие слабого контакта (площадь контакта=3 мм^2) токопроводящего проводника с верхним расширителем (мембранное, стальное герметичное устройство предназначенное для компенсации изменения объема жидкости при изменении окружающей температуры) произошел обрыв в месте сварки. При протекании тока утечки в месте обрыва токопроводящего проводника и разложения пропитывающей жидкости, давление внутри конденсатора возросло, вследствие этого произошла разгерметизация конденсатора в местах кольцевых резиновых уплотнений под стальными крышками выводами и как следствие пробой изоляции конденсаторных элементов. 2.В цикле АПВ В-110 "Бохан-А" произошел отказ промежуточного реле типа РП-8, вследствие обрыва цепи переключения в промежуточном реле РП-8. Дефект планки отключающей собачки в приводе ШПЭ-33 В-110 кВ Излом стержневого изолятора ИОС-110-600 произошёл по причине развития микротрещин в теле фарфора при резких изменениях температуры окружающего воздуха. Падение шлейфа фазы «С» от ТН V С.Ш. 220 кВ к ОПН с последующим перекрытием на заземлённую металлоконструкцию. Сопутствующей причиной излома изолятора послужило старение фарфора – срок эксплуатации 18 лет. 11.03.2010 17 ч. 55 мин Не намечаются 1.Выполнить замену отключающей собачки 16.03.10 г. 1.Выполнить внеплановый осмотр опорностержневых фарфоровых изоляторов разъединителей 35-220 кВ на ПС «Иркутская» с устранением обнаруженных дефектов. 01.03.2010 15.33 3 15 марта в 06 часов 23 минуты на ПС "Лесная" при отключении МВ-220 кВ №215 не отключилась фаза "В" выключателя типа ВМТ-220Б25/1250. ЦЭС 15.03.2010 06.23 1. При резких изменениях температуры окружающего воздуха произошло равитие микротрещин в теле фарфора, через которые попала влага внутрь фарфоровой покрышки ОПН-220 ТН-2220 фазы "В", что привело к внутреннему пробою изоляции с последущим разрушением ОПН. Последние эксплуатационные испытания ОПН-220 кВ ТН-2-220 кВ ПС "Лесная" проведены 14.05.2009 года, результаты испытаний соответствовали требованиям п.21.3 гл.21 СО 34.45-51.300-97. 2. Проведённым анализом аварийных отключений выявлено: 2.1. При включении МВ-220 кВ ВЛ-220 кВ №222, когда был включен МВ-220 кВ Т-2 и отключен ТН-2220 кВ, произошло допущенное срабатывание III зоны ДЗ по цепи автоматического ускорения в связи с тем, что отсутствовали цепи напряжения и присутствовал ток намагничивания и холостого хода Т-2. АПВ не работало правильно, так как не успели взвестись пружины привода после включения МВ220 кВ ВЛ-220 кВ №222. 2.2. При разрушении фазы "В" на ОПН-220 ТН-2 одновременно работали I зона ДЗ ПС "Лесная", ДФЗ504 на ПС "Черемхово" и ПС "Лесная", ДЗШ-220 ПС "Лесная". Отключение МВ-220 кВ №222 на ПС "Лесная" предположительно произошло от I зоны ДЗ ВЛ-220 кВ №222. Работа ДФЗ-504 на отключение МВ-220 кВ №222 на ПС "Черемхово" произошла после останова в/ч передатчика ДФЗ ВЛ-220 кВ №222 на ПС "Лесная" от I зоны ДЗ. Команда на запрет АПВ МВ-220 кВ ВЛ-220 кВ №222 от ДЗШ-220 отправлена на реле запрета АПВ схемы управления и автоматики выключателя, но реле не успело сработать (Тср.реле РНТ и РП3+Тср.реле запрета АПВ схемы управления и автоматики В=0,18 сек, а Т аварии с учётом возврата реле = 0,15 сек). АПВ отработало на включение. Выводы: 1.Выполнить замену ОПН-220 кВ ТН-2-220 кВ на ПС «Лесная». 2.На ПС «Лесная» установить регистратор аварийных событий типа «Парма». 3.Провести внеочередную ревизию приводов всех выключателей типа ВМТ-220 на ПС «Лесная». 4.Пересмотреть порядок действий оперативного персонала по недопущению схем вызывающих явление феррорезонанса, с проведением внепланового инструктажа оперативному персоналу. 16.03.2010 17.25 4 - допущенное срабатывание I зоны ДЗ - при отсутствии на момент повреждения цепей напряжения на защитах ВЛ-220 кВ №222; - ДФЗ - работала правильно; - ДЗШ-220 II С.Ш. - работала правильно; - АПВ МВ-220 кВ ВЛ-220 кВ №222 - работало излишне по причине характера К.З. и отсутствия на момент повреждения цепей напряжения на защитах ВЛ-220 кВ №222. На ГПП-2 ПС «Иркутская» действием ДЗШ IV С.Ш. произошло отключение МВ110 кВ МСВ-2/4, ШСВ-2, 6Т, 8Т. ЦЭС ПС-500 кВ Тулун ЗЭС 20.03.2010 18.19 ПС-500 кВ Новозиминская ЗЭС 27.03.10г.13 час. 17 мин. 11.03.10г. 15 час. 18 мин. Из-за длительного срока эксплуатации и усталости фарфора произошло разрушение фарфоровой покрышки разрядника типа РВС-33 1961 года выпуска в районе армировочного шва верхнего фланца среднего элемента фазы "А" разрядника РВС IV С.Ш. 110 кВ ГПП-2 ПС "Иркутская". При выполнении работ по программе РЗА "Профилактическое восстановление панели автоматики и ТАПВ В2-561 на ПС-500 Тулун" при чистке контактов реле РП6 персоналом РЗА на панели №206" Автоматика В2-561", посредством пластины для полировки контактов (воронилом) (в результате пере-мыкания между контактами 20 и 22 реле РП6) было подано постоянное напряжение "+" на цепь 0100 в сто-рону панели резервных защит ВЛ-561 и на катушку реле времени защиты неполнофазного режима, что повлекло за собой действие защиты от неполнофазного режима и отключению ВЛ-561 выключателем В1-561. От ДЗШ-220-2СШ отключилась 2СШ-220 кВ. Отключились: ЭВ-2-220 АТ-3, ШОВ-220, МВ220ВЛ-230, МВ-220 АТ-1.В результате излома и падения двух подставных изоляторов типа ИОС110/600 находящихся между ШР-2-220 АТ-3 и ЭВ-2220 АТ-3 на ф. "А" тяжением шлейфа ШР-2-220 АТ3 на ф. "А" произошел излом поворотного механизма 21.03.2010 11.30 1.Выполнить внеплановый осмотр вентильных разрядников 110 кВ на ПС «Иркутская» с устранением обнаруженных дефектов. 11.03.10г. 15 час. 28 мин. 1. При составлении программ на техническое обслуживание устройств РЗА включать в программу пункт предусматривающий проверку отсутствия напряжения на клеммнике панелей (в том числе и на незадействованных клеммах) и аппаратуре РЗА на которой производится техобслуживание. 2. Произвести визуальную выверку монтажных схем панелей управления и ТАПВ В-1-561, В-2-561, В-1-562, В-2-562. 06.04.2010 1. Произвести замену поврежденных фарфоровых изоляторов колонок опорных изоляторов. 2. Произвести ремонт поврежденной колонки ШР-2-220 АТ-3 ф. "А" с заменой изоляторов на полимерные. 5 по сварному шву между опорной площадкой и поворотным стержнем. апрель май Осинский РЭС ВЛ 110 кВ «Усть Орда – Тихоновка» ВЭС Оёкский РЭС ПС 110/10 «Никольск» ВЭС 02.05.10 14 ч. 50 мин Причиной возгорания опоры №49 явилась занесенная ветром горящая сухая трава с поля, по которому проходит трасса ВЛ, при ее поджоге неизвестными лицами. 11.05.10 20 ч. 13 мин При изломе и перемыкании контактов отключающего элемента газовогом реле Т-2 произошло ложное срабатывание газовой защиты Т2, вследствии этого произошло погашение ПС "Никольск" и ВЛ-110 кВ "Усть-Орда - Никольск". 02.05.10 20 ч. 50 мин 12.05.19 ч. 20 мин Направить письмо главе администрации муниципального образования "Осинский район" о недопустимости нарушений требований правил пожарной безопасности. 1 Выполнить разделение цепей "Газовой сигнализации работы защиты на откл." И "Газовой защиты РПН" на ПС "Никольск" 2.Провести инвентаризацию реле на ПС ВЭС При замыкании на фазе "А" ВЛ-500 кВ №566 действием ДФЗ "Бреслер" с обеих сторон отключилась фаза "А" с неупешным ОАПВ со стороны ПС 500 кВ "Ключи" (t=1 сек) и последующим отключением фаз "А", "В", "С" со стороны УПК-500 "Тыреть" в цикле ОАПВ (t=1,5 сек)с отключением фаз "В" и "С". ЦЭС 17.05.2010 16.57 При осмотре в пролётах опор 242-249 ВЛ-500 кВ №565 и №566 обнаружены следы низового пожара, сопровождавшегося сильным задымлением. Причиной отключения ВЛ-500 кВ №565 и №566 послужило снижение диэлектрических свойств окружающей среды вследствии задымления и подносе продуктов горения ветром, порывы которого доходили до 11 м/сек, к проводам линий. 17.05.2010 17.18 газовых 1. Выполнить внеочередной осмотр трасс ВЛ-500 кВ №565 и № с определением участков, которые могут оказаться в зоне лесных пожаров. 2. Провести чистку просеки от кустарника на ВЛ-500 кВ №565 в пролётах опор 54-55, 55-56, 77-78, 245-246, 249-250, 333-336, 344-347, 348351,356-357, 365-366, 447-448, 453-454, 455портал; №566 в пролётах опор 10-11, 53-54, 84-85, 90-91, 96-97, 323-324, 387-388, 388-389, 390-391, 421422, 437-438, 445-448, 450-451. 6 На ПС 500 кВ "Иркутская" действием диф. защиты и ДЗШТ III С.Ш.-220 кВ произошло отключение МВ220 кВ МСВ-1/3, МСВ-3/5, ЭВ-220 кВ №1 АТ-9, МВ220 кВ АТ-11. ЦЭС Братский р-н, БПП-500, В-2Р ф.С СЭС ПС-500 кВ Новозиминская ЗЭС 24.05.2010 07.59 Причиной повреждения ОПН III С.Ш.-220 кВ фазы "В" послужил дефект изготовления разгерметизация ОПН в районе клеенного соединения верхней и нижней покрышек ОПН, увлажнение кварцевого песка и киперной ленты, что привело к внутреннему перекрытию электродугой изоляции с разрушением фарфоровых покрышек. На собранных осколках фарфора видны следы внутреннего перекрытия. Сразу после разрушения найдены остатки увлажнённой киперной ленты, стягивающей столбы варисторов. 24.05.2010 14.07 28.05.2010, 5 50 Внутренний дефект резиновой прокладки в месте фланцевого соединения трубы подачи сжатого воздуха из бака выключателя на средний клапан отключения выключателя. 28.05., 2010.15 50 07.05.10г. 16 час. 05 мин. В 15 час. 35 мин. работы на ШР-1-110 были закончены, наряд закрыт и сдан допускающему. В 15 час. 40 мин., после получения разрешения от диспетчера «СО ЕЭС» Иркутское РДУ, смена оперативного персонала в составе диспетчера электроподстанции и дежурного электромонтера по разовому бланку переключений № 072274, 072275 приступили к вводу в работу МВ-110 "Балаганск" с фиксацией присоединения на 2 СШ-110 кВ. В 16 час. 05 мин. при выполнении операции п.12 "Включить ф. "С" ШР-2-110 "Балаганск" и про-верить его включенное положение" было подано напряжение на заземлённую 1 СШ-110 кВ через ШР-1-110 "Балаганск", оставленный после ремонта во включенном положении. В результате действия ДЗШ-110 произошло отключение 2 СШ-110 кВ. Ошибочные действия диспетчера электро-подстанции, самовольное деблокирование ШР-2-110 "Балаганск" - нарушение ПТЭ п. 6.8.12. и "Инструкции по производству 07.05.10г. 16 час. 25 мин. 1. Выполнить измерение сопротивления изоляции и испытания с замером тока проводимости всех ОПН-220 кВ производства Корниловского фарфорового завода, установленных на подстанциях ЦЭС. 2. Провести ремонт с заменой дугогасительных камер фазы "В" МВ-220 кВ МСВ-1/3 500 кВ ПС "Иркутская". 3. Провести замену выработавших свой ресурс и не соответствующих по отключающей способности МВ-220 кВ на ПС 500 кВ "Иркутская". 1. Выполнять входной контроль резиновых прокладок при их получении (изготовлении). 2. Копию акта отправить в ЗАО “ИЭР”. 1. Провести внеплановый инструктаж оперативному персоналу по обстоятельствам данного инцидента и порядку действия оперативного персонала с электромагнитной блокировкой. 2. Провести внеплановый инструктаж ремонтному персоналу по обстоятельствам данного инцидента и порядку действия при сдачи оборудования из ремонта 3. Подготовить приказ по ЗЭС ОАО "ИЭСК" о нарушении оперативной дисциплины. 4. Произвести обследование приводов разъединителей 110 кВ, с целью разработки технических мероприятий предотвращающих возможность ручного деблокирования с последующей их модернизацией. 5. В инструкцию по переключениям в электроустановках ЗЭС внести дополнение при составлении бланков переключений о внесении проверочных операций отключенного положения разъединителей после их ремонта на 7 оперативных переключений вэлектроустановках ЗЭС" п.3.4.5, п.3.4.6. 2 гр. ПС СП ПС-110/35/10 кВ Стройбаза ЗЭС ВЛ 110 кВ «Усть Орда Тихоновка» ВЭС ВЛ-220 кВ № 207 ЮЭС ПС Шелехово ЮЭС 20.05.10г. 10 час. 20 мин. На ПС-110/35/10 кВ "Стройбаза" сработала ДФЗ Т-1, 20.11.2010 включился КЗ-110 Т-1, отключился ОД-110 Т-1, отключились МВ-35 Т-1, ВВ-10 Т-1, включились СВ10, СВ-35. При осмотре оборудования ПС-110/35/10 кВ "Стройбаза", было обнаружено витковое замыкание фазы "А" ТОР-10 Т-1. В результате попадания атмосферных осадков на обмотку фазы "А" ТОР-10 Т-1, через неплотности в ячейке, произошло её увлажнения и как следствие витковое замыкание. Сопутствующим обстоятельством явились неблагоприятные погодные условия, мокрый снег и ветер. июнь При прохождении грозового фронта, на промежуточной П-образной опоре №60 молнией расщепило траверсу, раскосы опоры задержали падение траверсы. Провод фазы "А" приблизился с стойке опоры, вследствие этого и влажного состояния тела опоры от атмосферных осадков в виде дождя по стойке опоры потек ток утечки на 28.06.10г. 29.06.10г. землю, при протекании тока утечки стойка опоры 17 ч.14 м. 19 ч.14 м. загорелась. ВЛ "Усть Орда - Тихоновка - Оса" отключена действием РЗА на питающих ПС. При прогорании стойки опоры, стойка обломилась посередине и удерживаемая раскосом перевернулась на 180 градусов, возгорание стойки опоры ликвидировано атмосферными осадками в виде дождя. В пролете опор 34-35 водитель сторонней 07.06.10 г. организации приблизил поднятый казов к проводу 07.06.10 г. ВЛ, что привело к перекрытию на провод и частичному повреждению провода Во включенном положении В-220 кВ не 24.06.10 г. разомкнулись блок - контакты КБВ привода 24.06.10 г. 15 ч. 28 мин. выключателя ф."С" из-за износа механизма привода 22 ч.56 мин. КБВ в процессе длительной эксплуатации подстанциях с двумя и более системами шин. 1. Направить на завод изготовитель запрос о предоставлении рекомендаций по ремонту реактора ТОР-10 Т-1. 2. Выполнить герметизацию ячеек ТОР-10 Т-1 и ТОР-10 Т-2, в целях исключения попадания атмосферных осадков. Не намечаются. 1.Составить акт нарушения и направить письмопретензию в адрес организации- нарушителя 1.Выполнитьизменения схемы управления МВ220 ВЛ-208 на ПС Шелехово в части сигнализации отключенного состояния выключателя в соответствие с информационным 8 ПС Цимлянская ЮЭС При усилении скорости ветра до 21 м/сек на ПС «Черемхово» действием диф. защиты I С.Ш. 220 кВ произошло отключение МВ220 кВ АТ-1, ШСВ-220 кВ, МВ220 кВ №221, №230 с неуспешным АПВ от ВЛ-220 кВ №221; действием ТО, ДФЗ произошло отключение ВЛ220 кВ №221; действием диф. защиты II С.Ш.220 кВ произошло отключение МВ220 кВ АТ-2 и МВ-220 кВ №222 с успешным АПВ. ЦЭС Зиминский РЭС, ВЛ-110 кВ Делюр - Зима Тяговая ЗЭС 24.06.10 г. Возгорание контрольных кабелей в кабельном канале 16 ч. 11 мин. возле КРУН-6 кВ 3 с.ш. 6 кВ 13.06.2010 20.41 01.06.10г. 19 час. 28 мин. Отключение I С.Ш.-220 кВ на ПС "Черемхово" произошло по причине обрыва гирлянды изоляторов провода фазы "В" от ШР-2-220 кВ к ШСВ-220 кВ с последующим падением шлейфа на ошиновку I С.Ш.-220 кВ. Разрыв гирлянды изоляторов произошёл по причине разрушения цементной заделки вследствии длительного срока эксплуатации - 41 год и увеличении нагрузки при усилении скорости ветра до 21 м/сек. 24.06.10 г. 16 ч. 11 мин. письмом ОАО "ИЭСК" №002-05/709 от 05.07.10 1.Провести осмотр кабелей в локах кабельных каналов ПС Цимлянская. 2.Проверять состояние кабелей в лотках кабельных каналов два раза в год при весеннем и осеннем осмотрах сооружений ПС Цимлянская 1. Выполнить замену натяжной подвески изоляторов шлейфа от ШР-2-220 кВ к ШСВ-220 кВ и ремонт повреждённого провода I С.Ш.-220 кВ на ПС "Черемхово". 14.06.2010 17.47 01.06.2010 в 19 час.28 мин.отключилась от защит 01.06.10г. ВЛ-110 кВ Делюр-Зима Тяговая на ПС-110/35/27/10 23 час. кВ Зима Тяговая ДФЗ;Т.О.,на ПС-110/35/27/10 кВ 28 мин. Делюр ДФЗ. АПВ неуспешное, РПВ неуспешное. 01.06.2010 г. персоналом Зиминского РЭС был организован внеочередной осмотр ВЛ-110 кВ Делюр- 2. Провести замеры сопротивления изоляции подвесной изоляции II С.Ш.-220 кВ ПС "Черемхово". 3. Включить в ремонтную программу 2011 года замену фарфоровой изоляции СШ-220 кВ ПС "Черемхово" на стеклянную. 1. Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-110 кВ Делюр-Зима Тяговая на предмет выявления подгоревших (угрожающих) деревьев. 2. По результатам внеочередного осмотра, при выявлении угрожающих деревьев составить план мероприятий их валке. 9 Куйтунский РЭС, ПС-110/35/10 кВ Куйтун ЗЭС ВЛ 110 кВ «Баяндай Качуг А» ВЭС ВЛ 110 кВ «Баяндай Качуг А» ВЭС ПС Шелехово ЮЭС Зима Тяговая. При проведении внеочередного осмотра было обнаружено: в пролете опор № 82-83 дерево лежащее на проводах ф.В и ф.А.подгоревшее во время прохождения лесного пожара. 22.06.10г. 22.06.2010г. в 19 часов 29 минут на ПС-110/35/10 19 час. Куйтун при коротком замыкании фазы "С" на 54 мин. "землю" на ВЛ-110 кВ "Куйтун - Харик" произошло отключение ЭВ-110 кВ "Тулюшка". ЭВ-110 кВ "Тулюшка" отключился через 0,4 сек от начала короткого замыкания на ВЛ-110 кВ "Куйтун - Харик", без АПВ. Короткое замыкание на ВЛ-110 кВ "Куйтун - Харик" ликвидировалось через 0,8 сек от его начала отключением ЭВ-110 кВ "Харик" от 2 ст. ЗЗ основного комплекта ШДЭ-2802, в соответствии с заданными уставками. Защита ШДЭ-2802 ВЛ-110 кВ "Куйтун - Тулюшка" работала излишне из-за неисправности элемента времени ДТ-1 в блоке А3+Е3 (Л1010) токовой защиты нулевой последовательности. июль Вследствие снижения электрических свойств изоляторов произошел полный разряд между металлической арматурой изоляторов по воздуху, 14.07.10г. приведший к перекрытию изоляторов ЛК-70/110 на 15.07.10г. 7 ч.40 м. опоре №57 и изоляторов ЛП-70/110 на опорах 21 ч.40 м. №156,181,213,214,217,229,230,226,240,250,270,при рабочем напряжении, что приводило к отключениям ВЛ-110 кВ "Баяндай-Качуг А". Вследствие снижения электрических свойств изоляторов (старение (растрескивание оболочки, эрозия, известкование)) произошел полный разряд 24.07.10г. между металлической арматурой изоляторов по 25.07.10г. 18 ч.05 м. воздуху, приведший к перекрытию изоляторов ЛП21 ч.05 м. 70/110 на опоре №208, при рабочем напряжении, что привело к отключению ВЛ-110 кВ «Баяндай – Качуг А» 06.07.10 г. Излом изолятора колонки ШР-110 ГЭС "Г" с 06.07.10 г. 21 ч. 10 мин. падением на землю в сторону с.ш. 110 кВ 24 ч. 02 1.Заменить транзистор в элементе DT1 блока Л1010 в панели защит ШДЭ-2802 ВЛ-110 кВ "Куйтун - Тулюшка". Провести верховой осмотр ВЛ 110 кВ «БаяндайКачуг А», по результатам верхового осмотра наметить мероприятия Решить вопрос о замене дефектных полимерных изоляторов типа ЛП-70/110 на ВЛ-110 кВ «Баяндай – Качуг А». 1.Провести внеочередной осмотр изоляторов разъединителей ОРУ-110 ПС Шелехово 10 мин. ПС Шелехово ЮЭС На ПС «УП-15» при отключении ключом управления МВ110 кВ АТ-2 действием 1 зоны дистанционной защиты терминала MiCOM Р433 ОВ110 произошло отключение автотрансформато ра АТ-2 выключателями МВ-220 кВ №214, МВ-220 кВ СВ220, МВ-110 кВ ОМВ-110, отделителем ОД2-220 кВ АТ-2. ЦЭС ГПП-1 ПС ЦЭС При подаче от микроомметра МКИ-600 (во время 13.07.10 г. замеров R перех.) в первичную цепь В-220 ШБЦ-270 21 ч. 32 мин. тока более уставки срабатывания 4 ст.ЗЗ от УРОВ220 отключились присоединения 3 с.ш. 220 кВ 05.07.2010 08.50 При проведении послеаварийной проверки работы 1 зоны дистанционной защиты терминала MiCOM Р433 ОВ-110 установлено, что при включении разъединителей ОВ-110 не сработали реле РПР, в результате чего не были поданы цепи напряжения на терминал MiCOM Р433. Отсутствие всех цепей напряжения привело к работе 1 зоны дистанционной защиты. Проверка показала, что реле РПР типа РП18-6 Uном=110 В срабатывают при подаче на них импульса напряжения, при плавном увеличении напряжения реле не работают. При проведении проверки блок-контактов разъединителей ОМВ-110 и контактов реле РПР замечаний не выявлено. Причина несрабатывания реле не выявлена. Вывод: устройства РЗА ОВ-110 сработали ложно. Ошибочная подача напряжения оперативным персоналом на включенные на ШР-220 кВ V С.Ш.220 кВ "Резерв" заземляющие ножи привела к отключению МВ-220 кВ АТ-7, МВ-220 кВ №216, МВ-220 кВ МСВ-4/6, МВ-220 кВ №210, МВ-220 кВ №2 АТ-10. 13.07.10 г. 21 ч. 45 мин. 05.07.2010 12.01 13.07.2010 14.54 1.Работы по снятию характеристик выключателей с применением прибора МКИ-600 проводить по специальным разрабатываемым разовым программам производства работ, утверждаемых главным инженером 1. Заменить реле РП-18-6 на реле РП-16 (РП-23) и РП-252 на панели РПР ОВ-110 ПС "УП-15" и аналогичной панели РПР ВЛ-110 кВ УП-8. 2. До замены реле оперативному персоналу при оперировании разъединителями ОВ-110 и МВ110 кВ УП-8 перед включением выключателя проверять положение блинкера о наличии цепей напряжения на соответствующих защитах. 1. Издать Приказ по ОАО "ИЭСК" с изложением обстоятельств данного технологического нарушения и проработать с электротехническим персоналом ОАО "ИЭСК". 2. Провести внеплановые инструктажи оперативному персоналу по теме: "Выполнение требований инструкции по производству оперативных переключений в ЦЭС", "Об обязанности оперативного персонала делать полные и чёткие записи в оперативном журнале о работе и неисправности устройств РЗА". 3. Провести внеплановые инструктажи ремонтному персоналу по обстоятельствам 11 данного инцидента и порядку действий при сдаче оборудования из ремонта. 4. По результатам расследования технологического нарушения издать Приказ по ЦЭС. 5. Задействовать в работу тестирование оперативного персонала ЦЭС по программе Био-Маус. АСУ. 6. В инструкцию по переключениям в электроустановках ЦЭС внести дополнение при составлении бланков переключений о внесении проверочных операций отключенного положения разъединителей и заземляющих ножей разъединителей после их ремонта на подстанциях ЦЭС. 7. Выполнить ревизию привода МВ-220 №2 АТ10 на ПС "Иркутская".АВСР 8. Выполнить послеаварийную проверку защит ВЛ-500 кВ №581 и ВЛ-220 кВ №210. Срок выполнения – 17.07.10 г. Предоставить заключение в Филиал ОАО "СО ЕЭС" Иркутское РДУ. 13.07.2010 13.40 Нижнеилимский район, ВЛ-110 кВ №102 СЭС 6.07. 2010. 6 40 На ПС “Рудногорская” разрушение конденсатора связи ф. В ВЛ-110 кВ № 102 6.07. 2010 , 6 52 Братский район, ПС БПП-500, разъединитель РС-1 воздушного выключателя СВ1-3 СЭС Чунский РЭС, ПС-110/10 кВ Силикатная ЗЭС 12.07. 2010, 645 Излом фарфоровых стержней верхних изоляторов внутри верхних фланцев на двух опорных колонках ф. «В» разъединителя РС-1 СВ-1-3 вследствие изменения свойств фарфора из-за длительного срока эксплуатации 12.07. 2010, 645 14.07.10г. 00 час. 05 мин. 14.07.2010г. в 00 час. 05 мин. на ПС-110/10 кВ Силикатная от действия релейных защит отключился Т-2. В 00 час. 25 мин. при осмотре оборудования ПС-110/10 кВ Силикатная дежурным 14.07.10г. 01 час. 50 мин. 1.Подготовить претензионное письмо на заводизготовитель. 2.Рекомендовать руководству ЗАО “ЛДК Игирма” заме-ну конденсатора связи Серпуховского завода, установленного на ПС ЛДК-Игирма на ф.В. ВЛ-110 кВ № 102 1. Замена дефектных изоляторов 1. Заменить поврежденный ТН-2-110 ф. "С". 2. Произвести на ПС-110/10 кВ Силикатная профиспытания ТН-2-110 фаз "А" и "В". 12 ПС-500 кВ Новозиминская 20.07.10г. 12 час. 27 мин. ЗЭС электромонтером были обнаружены следы выброса масла на ф. "С" ТН-2-110. 14.07.10г. были произведены испытания ТН-2-110 ф. "С", при которых было выявлено межвитковое замыкание обмоток. 20.07.10г. в 12 часов 27 минут отключился ОМВ110кВ с АПВ. 21.07.10г. в 21 час 05 минут отключился ОМВ-110кВ с АПВ. 21.07.10г. в 22 часа 28 минут отключился ОМВ-110кВ с АПВ. Отключение ОМВ-110кВ произошло ложно вследствие залипания контакта реле КРН1 пуска УРОВ от ДЗ панели №65 ЭПЗ-1636 ОМВ-110кВ. 1. Вывести пуск УРОВ (ДЗШТ-110) от защит в которых задействованы реле КРН-220/0,2. 2. Заменить неисправное реле КРН1 на резервное и использовать его контакт в схеме регистрации срабатывания ДЗ ЭПЗ-1636 АУРА. 3. Выполнить перемонтаж контакта выходного реле ДЗ ЭПЗ-1636 используемого в схеме АУРА на пуск УРОВ ПМ А1 ОМВ-110 кВ. - 4. При выполнении плановых работ по проверке защит выполнить перемонтаж цепей пуска УРОВ от защит присоединений ДЗШТ-110, 220,500кВ от выходных реле защит, а контакты реле КРН использовать в схеме АУРА. август ПС БЦБК ЮЭС От комплекта защит ШДЭ-2802 произошло отключение ВЛ110 кВ «ЧеремховоСвирск» ц. «А». ЦЭС Действием ДФЗ, 1 ступени З.З. произошло отключение ВЛ- 05.08.10 г. При отключении ШР-2-220 ВБ-272 произошел излом 09 ч. 15 мин. верхнего изолятора колонки ф. "В" со стороны 2 с.ш. 220 с падением на землю 05.08.10 г. 17 ч. 55 мин. 1.При очередных ремонтах выполнять проверку состояния армировочных швов. При обнаружении микротрещин производить их заделку влагостойкой шпатлевкой с нанесением герметика гидроизоляционного На ПС «Черемхово» при включении от АПВ МВ-110 кВ «Свирск-А» на панели управления №7 перегорел предохранитель цепей управления ПР-10, что стало причиной отказа во включении МВ-110 кВ «СвирскА» типа МКП-110-600 с приводом ШПЭ-33. 20.08.2010 00.14 1.Проведён внеочередной осмотр ВЛ-110 кВ «Черемхово-Свирск» ц. «А» в пролётах опор 55105. 2.Выполнить ревизию контактора соленоида включения МВ-110 кВ «Свирск-А». Во время прохождения грозового фронта произошло перекрытие с нижнего провода ВЛ-110 кВ «Солерудник-Н.Зиминская» на трос самовольно проложенной неустановленным лицом кабельной 26.08.2010 21.51 19.08.2010 22.47 26.08.2010 1.Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-110 кВ «Солерудник-Н.Зиминская» с проверкой 13 110 кВ «СолерудникН.Зиминская». ЦЭС г.Усть-Илимск, ПС Таежная, АТ-1 СЭС Зиминский РЭС, ВЛ-110 кВ Солерудник – Новозиминская ЗЭС ПС-500 кВ Тулун 21.43 линии от ВЛ-0,4 кВ, ГУЭП ОКЭ, проходящей вблизи ВЛ-110 кВ. 5.08. 2010, 6 45 Ухудшение изоляционных свойств опорного изолятора ф.В ШМ-10 кВ АТ-1 вследствие длительной эксплуатации, воздействия атм.воздействий Падение дерева на провода ВЛ-110 кВ Новозиминская - Солерудник в пролете опор №142143, спиленного неизвестными лицами (код 3.4.8) Дерево высотой 32 метра росло вне охранной зоны ВЛ. 5.08. 2010, 6 45 Замена опорных фарфоровых изоляторов марки ОНШ-10-2000 07.08.10г. 01 час. 23 мин. 1. Подать заявление в ГОВД г.Зима по поиску виновных лиц. 2. На ВЛ-110 кВ Солерудник - Новозиминская произвести ремонт провода фазы "А" в пролете опор № 142-143 13.08.2010г. в 00 часов 36 минут на ПС-500 кВ Тулун отключился МВ-220 кВ ВЛ-232 с неуспешным АПВ. Неуспешное ручное включение и включение по АПВ МВ-220 кВ №232 произошло по причине появления в нулевом проводе тока 3Iо превышающего уставку 3 ступени З.З. при разновремённом включении фаз выключателя, при t=0,2 сек. (заданных условиями релейных защит).(код 3.4.13). 13.08.10г. 16 час. 36 мин. 1. Произвести регулировку одновременного включения фаз МВ-220 кВ №232, учитывая временной параметр в секундах, равного не более 0,1 секунды 2. При снятии скоростных и временных характеристик выключателей типа МКП-220 разновременность включения фаз учитывать временным параметром в секундах, при этом разновременность включения фаз должна составлять не более заданных условиями релейных защит. 3. При снятии скоростных и временных характеристик выключателей типа МКП-220, полученные данные сверять с показаниями устройства "АУРА". 06.08.10г. 19 час. 23 мин. 13.08.10г. 00 час. 36 мин. ЗЭС ПС-110/20/10 «Жигалово» ВЭС 20.09.10г. 15 ч. 55 м. сентябрь Вследствие нарушения изоляции монтажного провода на форточке релейного отсека защит Т-2 произошло замыкание на землю вторичных цепей реле 1РП, 2РП (оперативные цепи МТЗ и дифзащиты) типа РП-321 включился КЗ-110 Т-2. На ПС «Качуг» и ПС «Новая Уда» с неуспешным АПВ отключилась В-110 «Жигалово». Неуспешное АПВ отсутствия несанкционированного строительства объектов и линий в охранной зоне ВЛ. 20.09.10г. 17 ч. 02 м. Провести испытание изоляции вторичных цепей трансформаторов Т-1, Т-2 ПС-110/20/10 «Жигалово». 14 на ПС «Качуг» и «Новая Уда» произошло вследствие не отключения ОД-110 Т-2 на ПС «Жигалово», последний не отключился по причине разрегулировки блок-контактов КСА ОД-110 Т-2. Н.ЛениноПивзавод ЮЭС ПС Байкальская ЮЭС 1 гр. ПС СП ПС-110/10 кВ ЗСМ ЗЭС Нижнеудинский РЭС, ПС-110/6 кВ "Водопад" ЗЭС Куйтунский РЭС, ПС-110/35/10 кВ "Куйтун" ЗЭС 17.09.10 г. 09 ч. 46 мин. 19.09.10 г. Повреждение изоляции жилы контрольного кабеля 19.09.10 г. 13 ч. 53 токовых цепей плеча 220 кВ ДЗТ- Ат-1 09 ч. 53 мин. мин. 17.09.10г. 17.09.2010г. в 13 часов 36 минут по команде 17.09.10г. 13 час. диспетчера ПС-500 кВ Тайшет дежурным 15 час. 38 мин. электромонтером ГУЭП "Облкоммунэнерго" 38 мин. Тайшетских электрических сетей на ПС-110/10 кВ ЗСМ введена в работу БСК-2. В 13 часов 38 минут отключился от балансной защиты МВ-10 "БСК-2", при кратковременном возникновении замыкания на "землю" в сети потребительских присоединений 10 кВ. 22.09.10г. 16 22.09.10. в 16 час. 06 мин. на ПС-110/6кВ «Водопад», 22.09.10г. час. при повышении напряжения на шинах БСК-2 до 21 час. 06 мин. уставки срабатывания защит, произошло отключение 06 мин. СВ-110, ВВ-1-6 кВ, ВВ-2-6 кВ, ВВ-3-6 кВ, ВВ-4-6 кВ, ЭВ-110 БСК-2. Мероприятия не намечаются 26.09.10г. 15 час. 24 мин. 1. Заменить ОПН-110 ТН-110-2 ф."А" на ПС110/35/10 кВ "Куйтун". 2. Направить письмо в ООО "Торговый Дом Иркутскэнерготрейд" о замене партии ОПН по результатам претензионно-исковой работы. Предположительно, приближение стрелы 17.09.10 г. поднятого кузова) к нижнему проводу ВЛ-110. 09 ч. 40 мин. (или 26.09.2010г. в 15 час. 24 мин. вышел сигнал по телесигнализации с ПС-110/35/10 кВ Куйтун: отключены МВ-110 "Н.Зим. ТЭЦ", ЭВ -110 "Тулюшка", СВ-110. Разрушение ОПН-110 ТН-110-2 фаза "А" (код 4.11) произошло вследствие изменений характеристик вызванных внутренним 31.09.10г. 1.Включить в план ремонта на 2011 г. замену контрольного кабеля питания токовых цепей стороны 220 кВ ДЗТ АТ-1 Не усматриваются. 1. Подготовить письмо на ЗАО "Энергомаш (Екатеринбург)- УЭТМ" о направлении представителя для выяснения причин задержки отключения ЭВ-110 БСК-2 на ПС-110/6 кВ «Водопад». 15 дефектом (код 3.4.11). октябрь ВЛ-110 ПравобережнаяКировская А 01.10.10 г. 09 ч. 01 мин. ЮЭС Перегорание провода в шлейфе ф. "В" на опоре №30 01.10.10 г. 13 ч. 01 мин. ВЛ-220 кВ № 202 ЮЭС 02.10.10 г. Перекрытие со стрелы крановой установки на провод 16 ч. 03 мин. ВЛ. 02.10.10 г. 16 ч. 03 мин. ПС Шелехово ЮЭС Излом из-за усталости металла контактной части клеммы в процессе многолетней с 1968 г. 30.10.10 г. эксплуатации. Ложная работа ДЗТ ВДТ Т-3 из-за 09 ч. 54 мин. обрыва токовой цепи ф. "С" (отсоединение жилы проводника в клеммнике шкафа охлаждения Т-3) ВДТ Т-3. 30.10.10 г. 09 ч. 54 мин. В пролёте опор №35-36 обнаружено упавшее на провод фазы «А» дерево (сосна) высотой 28 метров. 29.10.2010 01.04 Действием ДФЗ201 произошло отключение ВЛ220 кВ №213 с неуспешным 28.10.2010 21.29 1. Включить в план инвестиций реконструкцию каналов передачи данных,рекострукцию телемеханики ПС Правобережная, Кировская, строительство телемеханики ПС Цимлянская, Знаменская, Рабочая, Марата, Октябрьская с организацией телеуправления ячеек 6-10 кВ 2.Пересмотреть таблицы допустимых токовых нагрузок оборудования и согласовать их с ФЭС ОАО "ИЭСК". 3. Приобрести тепловизор типа Р640 для филиала ОАО "ИЭСК" Южные электрические сети. 4. На В-110 "Кировская "А" и "Б" ПС Правобережная установить цифровые амперметры с перегрузочной шкалой. 5.Провести сетевую противоаварийную тренировку по вводу графика аварийных отключений. 6. По результатам сетевой тренировки определить действительное время выполнения графика аварийных отключений, разработать мероприятия по сокращению времени и уведомить ОАО "ИЭСК" о необходимости корректировки графика выполнения аварийных ограничений времени их ввода. 1.Направить письмо в адрес руководителей комитетов по управлению округами г. Ирутска по вопросу проведения разъяснительной работы по соблюдений правил охранной зоны ВЛ 1.Выполнить замену клеммника токовых цепей ДЗТ ВДТ Т-3 в шкафу охлаждения трансформатора Т-3 1.Подать заявление в ОВД по Усольскому району по установлению виновных лиц. 16 АПВ. ЦЭС Усть-Кутский р-н, ВЛ-110 кВ ПодымахиноКиренск СЭС ПС-500 кВ Тулун ЗЭС 23.10. 2010 17 07 Обрыв провода ф.В в пролете опор 293-294 из-за падения дерева, спиленного неизвестным лицом 24.10. 2010 20 07 01.10.10г. 00 час. 15 мин. При выполнении команды диспетчера «СО ЕЭС» Иркутское РДУ "Включить МВ-220 кВ ВЛ-232", выключатель не включился. Неуспешное включение МВ-220 ВЛ-232 произошло по причине появления в нулевом проводе тока 3Iо превышающего уставку 3 ступени З.З. при разновремённом включении фаз выключателя, при t=0,141 сек. Послеаварийной проверкой выключателя выявлено: 1. Разновременность включения фаз выключателя составила 0,141 сек., что не соответствуют требованиям "Объемов и норм испытания электрооборудования" РД 34.45-551.300-97 и заводским инструкциям. 2. Сопротивление катушки контактора управления включением выключателя фазы "В" составляет 157 Ом, что не соответствует заводским параметрам (240 Ом) (код 4.21). ноябрь - ПС Шелехово ЮЭС Потеря механической прочности фарфора в процессе длительной с 1965 г. эксплуатации изолятора. Перекрытие с ошиновки 220кВ 09.11.10 г. на железобетонную стойку при падении колонки 11 ч. 08 мин. на землю с возникновением замыкания на землю и отключением от ДЗШ 2 с.ш. 220 кВ. 09.11.10 г. 23 ч. 28 мин. ПС Байкальская ЮЭС Низкая изоляция между жилами кабеля 22.11.10 г. проводников 999 (цепь неисправности системы 22 ч. 10 мин. охлаждения АТ-2) и 977 (цепь пуска программного реле времени) 22.11.10 г. 23 ч. 59 мин. 1.Выпустить через СМИ обращение к населению УстьКутского района о недопустимости заготовки древесины в охранной зоне ВЛЭП. 2.При реконструк-ции ВЛ-110 кВ ПодымахиноКиренск ширину просеки вырубать исходя из требова- ний ПУЭ (7 изд.) Не усматриваются. 1.Выполнить на поддерживающей колонке замену исчерпавших свой ресурс изоляторов типа ИШД35 на изоляторы типа ИОС-110/1250. 2.Направить письмо собственнику подстанции ООО "Подстанция Шелехово" о принятии мер по замене опорной изоляции, отработавшей амортизационный срок службы. 1.Выполнить замену контрольного кабеля от панели № 12 до шкафа зажимов АТ-2 17 Действием дуговой защиты ЗРУ-10 кВ произошло отключение МВ110 кВ «Черемхово А», МВ-110 кВ «Белореченск», МВ-10 кВ Т-1 на ПС «Лесозавод». ЦЭС Действием ДФЗ произошло отключение ВЛ110 кВ «Усольская-ТЭЦ11» с неуспешным АПВ. ЦЭС 09.11.2010 15.07 30.11.2010 10.55 Усть-Кутский р-н, ВЛ-110 кВ ПодымахиноКиренск СЭС 27.11. 2010 1811 Братский район, ПС “Покосное” СЭС ПС-500 кВ Новозиминская ЗЭС 29.11. 2010 1020 13.11.10г. 14 час. 02 мин. В линейном отсеке яч.№14 «ВЧ 03908» ЗРУ-10 кВ ПС «Лесозавод» обнаружена обгоревшая белка и следы междуфазного перекрытия всех фаз «А», «В» и «С». 09.11.2010 15.07 1.Проверить состояние уплотнений и восстановить целостность уплотнений кабельных линий на входе кабельных каналов с территории ОРУ-110 кВ. 2.Выполнить проверку здания ЗРУ-10 кВ и ячеек с оборудованием ПС «Лесозавод» на предмет отсутствия возможности проникновения животных. Отключение ВЛ-110 кВ «Усольская-ТЭЦ-11» от ДФЗ произошло вследствие перекрытия на стрелу крана-манипулятора, принадлежащего частному лицу и привлечённого к работам ООО «ФМ 30.11.2010 Сарма», выполнявшего работы в охранной зоне 11.29 ВЛ-110 кВ без получения разрешения на производство работ от эксплуатирующей организации. При понижении температуры до 28.11. 2010 -370С приближение провода ф.В к телу опоры 59 1311 на недопустимое расстояние (из-за отсутствия контр-груза), вследствие чего произошло КЗ 1.Сделать сообщение в Ангарский территориальный отдел энергетического надзора Прибайкальского управления Ростехнадзора о произошедшем по вине ООО «ФМ Сарма» технологическом нарушении. 2.Проведены ремонтно-восстановительные работы в пролёте опор 25-26 ВЛ-110 кВ «Усольская-ТЭЦ-11». 1. Установить контргрузы на оп.59. 2.Выполнить осмотр ВЛ-110 Подымахино-Киренск (оп.42-68) на выявление подобных несоответствий. 3.Направить претензионное письмо в АО “Сибирский ЭНТЦ Иркутский филиал ВССЭП Излом 2-х верхних опорных изоляторов ф.С ТР220 кВ Т-2 в местах армировки нижних фланцев При переводе системы маслосмазки подшипников СК-2 с резервного насоса на рабочий дежурный электромонтер по команде диспетчера подстанции отключил резервный насос, давление масла снизилось до 0,5 кг/см2. Через 15 секунд после отключения резервного насоса системы маслосмазки подшипников СК-2 отключился. При расследовании технологического нарушения 29.11. 2010 2220 Произвести замену фарфоровых изоляторов на полимерные 13.11.10г. 15 час. 32 мин. 1. Выполнить ревизию системы маслосмазки СК-2 на предмет герметичности с устранением выявленных дефектов. 2. Выполнить ревизию эл. схемы управления эл. двигателя резервного насоса системы маслосмазки СК-2 с устранением выявленных дефектов. 18 ПС-500 кВ Тайшет ЗЭС 14.11.10г. 09 час. 00 мин. ВЛ-110 кВ « ТЭЦ 10- Урик цепь А», 15.12.10г. 14 ч.40 м. было выявлено: 1. При работе резервного насоса, через некачественную заделку (код 3.4.11) подмотки винта для спуска воздуха рабочего насоса произошло его завоздушивание.(код 4.7). При смене работы насосов, после отключения резервного насоса, рабочий насос не поддержал давление в рабочем режиме (0,7 - 1 кг/см2). Давление масла в системе упало до 0,5 кг/см2, при этом резервный насос не включился через 1,5 сек. (согласно уставок). 2. Отказ включения резервного насоса произошел из-за неисправности электромагнитного пускателя типа КТПВ-621 (витковое замыкание катушки включения). Отключение СК-2 произошло через 15 сек. после отключения резервного насоса при срабатывание "Защиты отключения СК-2 при обрыве струи масла", согласно технологических уставок. При обходе дежурным электромонтером был обнаружен на В-500 1РР ф. В излом 2-го снизу изолятора растяжки с левой стороны отделителя. Причиной излома по нижнему армировочному шву 2-го снизу изолятора растяжки с левой стороны отделителя ф. В В-500 1РР, явилось наличие микротрещин в фарфоре изолятора, которые получили развитие при резких изменениях температуры окружающего воздуха. Температура окружающего воздуха изменялась от -10 град.С утром до +5 град.С днем. Погружение кусочков изолятора в 1% раствор эозина (спиртового)на 24 часа показало проникновение эозина в фарфор на глубину более 1 мм., что указывает на структурные изменения материала в процессе длительного срока эксплуатации (44 года). (код 3.4.13, код 4.1) декабрь 1.Расцепление ПГН-5-3 на опоре №113 ВЛ 110 кВ - Не усматриваются. 17.12.10г. 19 ч.53м. 1. На двухцепной ВЛ 110 кВ "ТЭЦ 10-Урик цепь А и Б" для повышения надежности узла 19 ВЛ-110 кВ « ТЭЦ 10- Урик цепь Б» ВЭС "ТЭЦ 10-Урик цепь Б" привело к провесу и касанию провода ф. "С" с оттяжкой траверсы средней фазы и многочисленным отключениям ВЛ 110 кВ "ТЭЦ 10-Урик цепь Б". 2. Разрушение изолятора ЛК 70/110 на опоре №31 с последующим падением на землю провода ф."С" в сторону ПС "Урик" и обрывом по месту сварки в петле провода марки АС-240/39 привело к отключению ВЛ-110 кВ "ТЭЦ 10-Урик цепь А" в момент включения на ПС "Урик" В-110 кВ "ТЭЦ 10 А" при собранной схеме трансформатора Т-1. крепления провода на опорах с балластами провести замену узла крепления провода ПГН-53 на другой тип с возможностью подвеса балласта в соответствии с техническим решением. 2. На двухцепной ВЛ 110 кВ "ТЭЦ 10-Урик цепь А и Б" выполнить замену элементов крепления провода зажима типа ПГН-5-3 на элементы крепления зажима типа ПГН-5-3 в соответствии с проектом. 3. Направить письмо-претензию поставщику о поставке некачественных полимерных стержневых изоляторов типа ЛК70/110. 4.Представить в ИД ОАО "ИЭСК" обоснование применения стержневых полимерных изоляторов на переходе через р.Ангара. ПС-35/10 кВ «Усть-Алтан» ВЭС 17.12.10г. 07 ч. 44 м. Причина отключения трансформатора Т-1 на ПС "Усть-Алтан" от действия газовой защиты не установлена, проведенная послеаварийная проверка дефектов или неисправностей в работе газовой защиты Т-1 не установила. 17.12.10г. 10 ч. 51 м. 1. Провести внеочередную проверку газовой защиты трансформатора Т-1 ПС 35/10 кВ "Усть-Алтан". 2. Провести испытания трансформатора Т-1 ПС 35/10 кВ "Усть-Алтан". ВЛ-110кВ ИГЭС - Кировская с отпайками ЮЭС Разрушение опорного изолятора типа ОФР-10-750 в ячейке 6кВ Т-3 ПС Октябрьская с последующим к.з. на шинном мосту 6кВ. Не отключение ОД-110 Т-3 ПС Октябрьская из-за непереключения 20.12.10 г.03ч.32 мин 1.Выполнить замену поврежденного опорного изолятора в ячейке В-6 Т-3 № 29 КРУН 6кВ ПС Октябрьская и регулировку КЗ-110 Т-3. 2.Провести проектирование реконструкции ПС 20 КСА в приводе КЗ-110 Т-3 типа ПРБА. Повреждение привода вводного АВ-0,4кВ Т-2 на ТП18 при попытке его ручного включения по причине значительного износа. 20.12.10 г. ВЛ-110кВ Пивзавод Н.Ленино ЮЭС Механический разрыв грозотроса ВЛ-110кВ Пивзавод-Н.Ленино, предположительно, в результате 31.12.10 г. расстрела неустановленными лицами. Частичное 01.01.11 г. 23 ч. 55 мин. повреждение провода ф. "С" ВЛ-110кВ Пивзавод- 04 ч. 25 Н.Ленино произошло в результате электродугового мин. воздействия при возникновении замыкания на "землю" от касания оборванного грозотроса. Октябрьская. 3.Провести реконструкцию оборудования ячейки Т-3 ПС Октябрьская согласно инвестиционного плана ОАО "ИЭСК". 4.Провести замену привода автоматического выключателя 0,4кВ Т-2 на ТП-18, провести опробование АВР-0,4кВ ТП-18. 5.Выполнить проект реконструкции АВР-0,4кВ ТП-18 с блокировкой от неполнофазного режима и со схемой, предотвращающей параллельную работу Т-1, Т-2 на ТП-18. Провести замену вводных и секционного автоматов 0,4кВ на ТП18. 6.Проверить сечение заземлителей от корпусов оборудования до контура заземления на ПС Правобережная, Знаменская, Знаменская-2, Городская, Кировская, Печная, Октябрьская, Центральная, Цимлянская. 1.Восстановить грозотрос в пролете опор 18-19 ВЛ-110кВ "Пивзавод-Н.Ленино". 21